电空制动控制器手柄在紧急制动位,制动缸开始不制动,而后压力慢慢上升至100~130kPa,安全阀不喷气的原因是什么?如何判断?
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紧急阀在紧急制动位时,电空制动控制器亦必然是在紧急位。
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电空制动控制器手柄置制动位,均衡风缸不降压的原因有哪些?如何处理?
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电空制动控制器在"制动位"时,制动电空阀得电,开启排风口排出均衡同缸压力空气,使列车制动。
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自阀手柄在紧急制动位时,以紧急风缸压力来控制中继阀的动作,使总风缸管与撒砂管连通。
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紧急制动后实施再充风时,应将电空控制器手柄由紧急位拉到中立位停放()s左右后,再拉回运转位,否则列车管可能会充不起风。
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自动制动阀置于紧急制动位后,再将单独制动阀手柄置于单独缓解位时起,15秒之内制动缸开始缓解,并应在()内制动缸压力缓解到零。
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电空制动控制器制动后回中立位,而均衡风缸继续减压至零的原因可能有()故障。
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电空制动控制器置紧急制动位,而紧急电空阀不得电的原因之一可能是()。
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自动制动阀手柄在紧急制动位时,制动缸压力下降的原因是紧急限压阀阀套或柱塞的第一道O型圈损坏或不清洁,使作用管的风漏到列车管。此时应更换清洗()
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电空制动控制器手柄移置制动位起紧急制动作用的原因有哪些?
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不论自动制动阀放行常用制动或紧急制动后,都可以使机车制动缸单缓到零。常用制动后单缓,制动缸压力自360Kpa单缓到35Kpa的时间为3-6秒。紧急制动后单缓,必须将单独制动阀手柄推向单独缓解位后,经9-15秒左右,制动缸才开始缓解。紧急制动后单缓到35Kpa的时间为()。
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自动制动阀手柄在紧急制动或常用制动后,手柄回运转位,制动缸缓解缓慢或不缓解是何原因?如何处理?
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电空制动控制器手柄在紧急制动位,机车制动缸压力开始不上升,而后压力慢慢上升至100—130KPA,安全阀不喷气的原因是什么?如何判断?
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电空制动控制器置紧急制动位时制动缸压力超过规定了压力的原因可能有()。
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DK-1型电空制动机,空气位操作,当须实行紧急制动时,首先应把空气制动阀手柄置于()位。
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自动制动阀手柄在运转位,均衡风缸压力正常,而列车管压力达不到定压,手柄移动到制动区和过量减压位时,制动缸没有压力,手柄移至紧急制动位时,制动缸压力上升是何原因?如何处理?
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电空制动控制器手柄制动位,均衡风缸不减压的原因有哪些?如何处理?
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调速手柄SKt在零位,电空制动控制器置紧急位时,也跳主断路器的故障原因是:()
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自动制动阀,手柄移至紧急位均衡风缸压力降为0,紧急制动倒计时()s开始
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DK-1型电空制动控制器手柄移至紧急位,列车管压力在3秒内降至零()
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电空制动控制器手柄置运转位、均衡风缸压力正常,列车管达不到定压的原田可能是()。
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紧急放风阀95的缩孔I或缩孔II丢失,电空制动控制器手柄移至制动位后起紧急制动。()
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电空制动控制器在紧急制动位,制动管不排风的原因117或118塞门关闭。()
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试述SS4改进型机车电空位操纵时,制动管定压为500kPa,空气制动阀手柄在运转位,电空制动控制器手柄由制动后中立位移置过充位后,DK-1型电空制动机的作用原理
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